当前位置: 曲轴 >> 曲轴介绍 >> 四缸曲轴模具堆焊翻新后寿命提升的研究应用
图1我厂一种四缸曲轴锻模
图2平衡块充不满
图3第一连杆颈开档和第二连杆颈开档之间成双括号状
图4锻打过程中有非常大的冲击力,造成开档位置歪斜
为了提高材料利用率,提升金属充满型腔的能力,在模具上增加了5个阻力台,阻力台阻挡多余金属向毛边仓位置流动,多余金属被迫沿轴向流动,从而又增加了将开档胀坏的风险。多批次生产中都出现过四个开档位置打塌,轻则多次修磨,重则打歪卡模,被迫更换模具,模具翻新成本远高于产品销售利润。锤锻模工作过程中要受到连续的巨大的冲击力,这就需要模具内部有较高的韧性,表面有较高的强度和耐磨性,为提高模具寿命我们选择某品牌CNR、CNR进行试验,此焊丝具有韧性好、红硬性好、耐疲劳的优点,与5CrNiMo锻模材料熔合较好。5CrNiMo成分如表1所示。试验流程⑴将模具型腔气刨干净,打磨平滑,不得有裂纹、尖角、倒钩出现。⑵着色探伤。用着色剂喷涂打磨好的模具型腔,用显影液显影(图5),对模具型腔进行仔细检查,如有裂纹,及时清除。⑶用三维扫描仪对探伤完毕的模具进行扫描,生成三维模型,对比模具三维造型,生成焊接路径程序,手工进行更改优化。⑷将模具入电炉预热,预热温度℃,达到温度后保温,保温时间根据模具厚度30mm/h计算,此次试验模具厚度为mm,保温15h。⑸模具堆焊开始时用保温棉将模具四周包裹好,调整好自动焊接设备,编制好堆焊路径程序,在型腔底部1/3的位置使用某品牌R焊丝打底、上面2/3的位置某品牌R盖面,焊接过程中电流电压分别控制在A、34V左右,送丝速度4(ipm×),逐层堆焊,每焊接完一层,停机,用风镐敲击,清除焊渣,仔细检查焊接质量,如有缺陷,刨掉重新堆焊,焊接过程中要时刻